汕頭市奇佳機械廠有限公司研發(fā)擠出片材設(shè)備瞄準環(huán)保方向
2011-04-02 10:34:12 作者:zdy 來源: 評論: 點擊:
http://www.cpackage.com 發(fā)布時間:2011-03-23 14:10:2 來源:中國包裝報 |
汕頭市奇佳機械廠有限公司
研發(fā)擠出片材設(shè)備瞄準環(huán)保方向
提到玉米淀粉降解材料,也許很多業(yè)內(nèi)人士都不陌生,因為它是一種無毒無害、可生物降解、完全能夠替代發(fā)泡塑料的理想環(huán)保材料,所以這種可降解材料,非常實用于食品包裝、藥品包裝、飲品包裝以及其它工業(yè)產(chǎn)品包裝,還可以加工成餐飲用具、杯碗容器、圣誕用品等。目前,國內(nèi)外都非常重視對環(huán)保包裝材料的開發(fā)推廣利用。但非常遺憾的是,因生產(chǎn)這種特殊生物降解材料的擠出片材設(shè)備,技術(shù)很復(fù)雜、工藝要求高、設(shè)計難度大而成為瓶頸受到制約。雖然國內(nèi)也有極少數(shù)廠家試圖涉足該類產(chǎn)品領(lǐng)域研發(fā),可惜都未有開發(fā)成果問世,一些用戶只好從國外高價進口相關(guān)設(shè)備,然而,因其降解材料配方不適合中國國情、且成本太高等問題,所以效果仍然很不理想,產(chǎn)品難以推廣應(yīng)用。
為了滿足市場需要,扼制白色污染,早在上世紀90年代中期,汕頭市奇佳機械廠有限公司(以下簡稱奇佳公司),就開始立項研發(fā)玉米淀粉降解片材生產(chǎn)設(shè)備。在國際國內(nèi)尚無同類產(chǎn)品技術(shù)參考借鑒的困難情況下,奇佳公司總經(jīng)理王惠群親自督陣,帶領(lǐng)科技人員克苦攻關(guān),通過大膽創(chuàng)新、細致分析、多次論證,大約花了半年多時間就完成了產(chǎn)品設(shè)計工作,1998年6月份開始試制,在全體員工的鼎力配合下,很快于1999年初推出了第一臺樣機。以后又經(jīng)過努力改進、反復(fù)試驗、不斷完善,終于于2000年研制出各項技術(shù)指標均達到設(shè)計要求、并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的玉米淀粉降解擠出片材機。其降解材料制品,完全可以替代EPS發(fā)泡包裝物和PVC塑料制品,無毒無害、3個月內(nèi)降解為碎片、1年 內(nèi)徹底溶解,加拿大權(quán)威機構(gòu),對空氣、土壤、水質(zhì)等260多項生物指標檢測結(jié)果全部合格,對人類和動植物生存環(huán)境毫無影響。
與傳統(tǒng)塑料擠出片材機組相比,奇佳公司此款淀粉降解材料專用設(shè)備為何能創(chuàng)出如此奇跡?前不久廣東省科技廳和國家專利局經(jīng)過檢測審核認定,該款設(shè)備具有如下新技術(shù)、新工藝:
1、巧妙的原材料配方技術(shù)。在產(chǎn)品研制過程中,原擬配方淀粉含量在40%~60%;其他助劑在40%左右。經(jīng)過實驗發(fā)現(xiàn),此配方制品雖然可以降解,但降解周期卻超出原設(shè)計時間半年多,而且由于淀粉含量低,使整個產(chǎn)品的成本超過了其他類似制品成本近一倍,所以很難面向市場推廣。據(jù)當時市場調(diào)查,國內(nèi)高等院校也在研制淀粉降解材料,也是由于淀粉含量低,使產(chǎn)品的成本居高不下,不能推廣而紛紛放棄研究工作。面對產(chǎn)品成本高和淀粉含量低的問題,奇佳公司不氣餒,首先把所有原料進行分析,把淀粉的分子成份和其他助劑的分子成份進行逐項分析,根據(jù)各種原料在高溫作用下,根據(jù)生物作用和光、水等自然條件作用下所發(fā)生的物理改性和化學(xué)改性,逐漸找到了原料的化學(xué)變化規(guī)律,并逐步提高玉米淀粉的含量,使研制工作有突破性的進展;其次,對生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)配方的工藝特點,也做了大的技術(shù)改進,在經(jīng)過無數(shù)次的小試和中試后,終于攻克了將淀粉含量提高到70%-85%的技術(shù)難關(guān),降解速度也提高到3個月內(nèi)開始降解為碎片,一年內(nèi)完全降解,而其成本接近白色發(fā)泡產(chǎn)品的價格,這就為全面解決“白色污染”問題奠定了基礎(chǔ)。
2、對傳統(tǒng)機械作技術(shù)改進。傳統(tǒng)的雙螺桿塑料生產(chǎn)設(shè)備,有很多方面不能適應(yīng)高填充原料的生產(chǎn)工藝。其一是螺桿問題。按照研發(fā)的工藝配方和工藝生產(chǎn)過程是不經(jīng)過造粒,而將高速混煉后的粉料,直接輸送到機組進行加工成片材的,傳統(tǒng)的雙螺桿機器,不能解決淀粉原料在輸送過程中繼續(xù)增壓混煉的工藝要求。奇佳公司將傳統(tǒng)擠出機的雙螺桿進行改進,在一組螺桿中加入一些特殊的螺紋單片,每層疊成一體的六頭混煉塊,兩個螺桿的六頭混煉塊的相應(yīng)仿綞形螺紋片成對配置,使淀粉原料進入機組后,其化學(xué)成分在輸送過程中徹底改變了成分,提高了降解速度。
3、排氣裝置更新技術(shù),傳統(tǒng)的雙螺桿擠出設(shè)備,排氣裝置是減少機內(nèi)壓力,而按新的工藝要求,是要增加機內(nèi)壓力,使物料達到充分捏合。當壓力超過預(yù)先設(shè)定壓力時,機組自動均勻排氣,而且要保證壓力正常,所以特別加裝了自動抽氣裝置。
4、快速換網(wǎng)創(chuàng)新技術(shù),傳統(tǒng)的雙螺桿機組,機內(nèi)雜質(zhì)過多要停機換網(wǎng),于是在機組內(nèi)加裝了液壓自動換網(wǎng)裝置后,有雜質(zhì)時傳感器可在瞬間完成自動換網(wǎng),達到不停機換網(wǎng)的目的。
5、計量熔體泵配置技術(shù)。傳統(tǒng)的雙螺桿擠出機,當物料壓力過高或過低時會影響制品的質(zhì)量。在機組內(nèi)加裝了計量熔體泵后,其作用是控制物料在輸送過程中的均衡,保持機組壓力,物料均勻擠出,從而控制物料壓力的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。
6、創(chuàng)新的機頭模具技術(shù),機組設(shè)計過程中,將機頭模具內(nèi)腔料流流道與水平線(螺桿軸心線)的夾角為50-60°,模具出口擠出的片材,正好輸送到壓光機的一、二輥中間。
7、壓光輥的溫度控制與調(diào)節(jié)技術(shù),傳統(tǒng)的雙螺桿擠出機,壓光輥的作用只是給物料增加光面和輸送作用,新機組將壓光輥的作用增加了溫度自動控制,其目的是保證片材的韌性,同時可以自動調(diào)節(jié)片材的厚度。
8、領(lǐng)先的電器技術(shù)。各個伺服電機分別帶有線速傳感器,可按工作前編好的程序控制機組運行,使新機組按最佳工藝配方穩(wěn)定生產(chǎn)可降解制品。
此外在產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)方面,新機組采用同向排氣式雙螺桿嚙式擠出片材,是國內(nèi)首創(chuàng)的先進高效混煉擠出設(shè)備,主要用于高填充玉米淀粉降解片材的生產(chǎn)。其性能為:擠出效率高;排氣性能優(yōu);能量消耗低;出料量均勻;三輥壓光精度高;切邊整齊;收卷效果好;調(diào)節(jié)范圍大,可用于各種高填充物料的片材生產(chǎn)。新機組的主要創(chuàng)新點有:1、采用雙螺桿高速嚙齒式。2、本機組的機筒,采用獨特的“積木式”設(shè)計。3、主機可組合出一段、二段或多段真空排氣結(jié)構(gòu)。4、自動快速換網(wǎng)裝置。5、計量熔體泵會均衡壓力,使物料衡定輸送到出料模頭。6、壓光機的輥筒同步調(diào)節(jié)裝置。7、壓光機的輥筒溫度調(diào)節(jié)裝置。8、機組的機頭模具采用獨特的兩組模唇組合而成,內(nèi)置加熱和溫度自動控制系統(tǒng)。
有耕耘就有收獲,有創(chuàng)新就有成果。奇佳公司玉米淀粉降解專用擠出片材設(shè)備成功問世后,已獲得9項技術(shù)專利,并被省市授于科技進步一等獎、二等獎;省市專利技術(shù)金獎、民營科技創(chuàng)新獎;世界華商技術(shù)創(chuàng)新獎。在廣東省科技廳組織的科技成果鑒定會上,有關(guān)專家一致認為,奇佳公司此款設(shè)備技術(shù),不僅居國內(nèi)領(lǐng)先位置、填補了固國內(nèi)空白,而也達到了國際先進水平。原廣東省委書記張德江、汕頭市委書記林木聲、國家專利局領(lǐng)導(dǎo)、廣東科技廳領(lǐng)導(dǎo)等,觀摩這一高新設(shè)備后,都對奇佳公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、保護環(huán)境方面作出的成就,給予了充分肯定與高度好評。目前,奇佳公司玉米淀粉降解材料專用擠出設(shè)備,已正式被列為“國家重點高新產(chǎn)品”和“國家火炬計劃項目”,產(chǎn)品除暢銷國內(nèi)20多個省市自治區(qū)外,另有部分設(shè)備出口韓國、日本、新加坡、加拿大以及東南亞和拉丁美洲各國,市場前景喜人。
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