在商業(yè)輪轉(zhuǎn)印刷過程中,筆者曾多次遇到印品顏色忽深忽淺的情況,俗稱“跳色”。通常來說,這種情況多發(fā)生在48~64g/m2的低定量紙張上。印刷同樣的文件時,若換用105g/m2的銅版紙或80g/m2的雙面膠版紙,就不會出現(xiàn)跳色。
但在印刷生產(chǎn)中,我們不能通過改變紙張定量的方式來避免跳色,因此,筆者對跳色現(xiàn)象進(jìn)行了觀察總結(jié):沿紙張走向的印刷面上,印刷大面積、接近實地的某種顏色時,相應(yīng)的印刷單元走出的紙張抖動現(xiàn)象明顯;走紙過程中,紙張會被短暫地粘住,之后再分離沿著下滾筒體走,這就會造成圖案重疊,印品顏色忽深忽淺,在高速印刷時甚至還能聽到“吧嗒吧嗒”的聲音。
根據(jù)分析,筆者進(jìn)行了一系列故障排除嘗試:首先排除設(shè)備原因,更換新的橡皮布,增大上紙架處的張力,但是效果均不明顯。最終我們的解決方案如下:
(1)提高橡皮布表面的分離性能,調(diào)節(jié)橡皮布表面的粗糙度。通過對橡皮布表面進(jìn)行特殊處理,使上版橡皮布與紙張的分離性能比下版好,從而使紙張在走紙過程中沿著下滾筒體走,跳色現(xiàn)象消失。
(2)若某印刷單元(如M單元)紙張抖動現(xiàn)象明顯,則可增大相應(yīng)印刷單元到折頁機(jī)之間的紙張張力:①通過適當(dāng)加厚前一色組,即Y色組的橡皮布包襯,來增大Y色組印刷滾筒走紙的牽引力;②開機(jī)時將CMK三色組合水合墨,Y色組不合水不合墨,觀察紙張依然跳動明顯,此時可通過調(diào)節(jié)冷卻輥旁邊的測速電機(jī)適當(dāng)調(diào)大紙張張力,將從烘箱到冷卻輥這一段紙的張力調(diào)大以后,跳動現(xiàn)象會基本消失,此時印刷顏色恢復(fù)正常。